公示區
一、企業(ye)基本情況
冠縣仁澤復合材料有限公司成立于2018年4月,法人代表張媛,注冊地址為冠縣清泉街道辦事處東環路中段西側,主要從事熱鍍鋁鋼板、熱鍍鋁鋅硅鋼板、熱鍍鋅鋼板、冷軋鋼板、彩涂板、機械設備、高速路護欄、瓦楞板生產、銷售;帶鋼剪切、銷售。2023年山東星瀚材(cai)料股份有(you)限公司(si)與冠縣仁澤復合材料有限公司簽訂協議,將星瀚材料的所有設備及環評手續租賃給仁澤復合材料(2016年山(shan)東(dong)眾冠鋼板有(you)限(xian)公(gong)司(si)更(geng)名(ming)為(wei)山(shan)東(dong)星瀚(han)材(cai)料股份有(you)限(xian)公(gong)司(si))。
冠縣仁澤復合材料有限公司,屬于黑色金屬冶煉和壓延加工業,公司在生產過程使用油漆、稀釋劑、耐指紋劑、軋制油、電解脫脂劑、液氨、鈍化液、鹽酸、皮膜劑、甲醇等,并產生廢漆桶、漆渣、廢酸、廢軋制油(《國(guo)家危險廢物名(ming)錄》HW12)等危險(xian)廢物,公司為(wei)“雙有”類(lei)型強(qiang)制清潔(jie)(jie)生產審核企(qi)業。根(gen)據《關于進(jin)一(yi)步加強(qiang)重點(dian)企(qi)業清潔(jie)(jie)生產審核工作的通知》(環(huan)發[2008]60號(hao))、《關于深入推(tui)進重點企業清潔(jie)生(sheng)產的通知》(環發[2010]54號(hao))、山東省生態環境廳《關于(yu)下達2023年度山東省實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》及聊城市生態環境局《關于(yu)下達2023年度聊城市實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》文件的要求,同時為進一步加強節能減排工作,公司在山東蔚海藍天環境科技集團有限公司指導下于2023年4月至今開展了第一輪清潔生(sheng)產審(shen)核工作。
在本次清潔生產審核過程中,經審核發現冠縣仁澤復合材料有限公司現狀有六個項目:(1)《山東眾冠(guan)鋼(gang)板有(you)限公司年產60萬噸冷軋板、32萬噸熱鍍鋅(xin)鋼板、32萬噸熱鍍鋁鋅(xin)硅鋼板、30萬(wan)噸彩涂鋼板生產線項目現狀環境影響評估報告》;(2)《山東星瀚材料股份有限公司年產45萬噸熱鍍鋁鋅硅鋼(gang)板項目(mu)》;(3)《山東星瀚材(cai)料(liao)股份有限公司年(nian)產6萬噸開(kai)平、壓瓦板項目》;(4)《冠縣仁澤復合材(cai)料有限(xian)公(gong)司年產35萬噸鋁鋅鎂生產線建(jian)設項目》(在建(jian)狀態);(5)《冠縣仁澤復合材料有限公司年產22萬噸冷軋生產(chan)線(xian)項目》;(6)《冠縣仁澤復合材料有限公司危廢間廢氣處理設施項目》。根據市場需(xu)求,企業目(mu)前實際建設了1條(tiao)酸洗生(sheng)產線、1條酸再生生產線、5條冷軋生產線(3#、4#、5#、6#軋(ya)機,總(zong)設(she)計(ji)產能60萬噸;8#軋機,產能22萬噸)、3條鍍鋅生產線(4#鍍(du)鋁鋅硅(gui),產(chan)能32萬噸;5#鍍鋅線,產能32萬噸(dun);6#鍍鋁鋅硅,產(chan)能(neng)45萬噸)、2條彩涂生產線(1#、2#彩涂線,總(zong)產(chan)能(neng)30萬噸)、1條開平、壓(ya)瓦板生產線(產能6萬噸)。其中3#、4#軋機及2#彩涂線一直(zhi)處于停車狀態,因此本次清潔生產審核范圍為全廠(chang)(去除(chu)3#、4#軋(ya)機及(ji)2#彩涂線)。
二、方案實(shi)施后的環境(jing)效益(yi)和(he)經濟效益(yi)
在本(ben)輪清(qing)潔(jie)(jie)生產審(shen)核(he)工作(zuo)過程中,成立了清(qing)潔(jie)(jie)生產的審(shen)核(he)領導小組、工作(zuo)小組及清(qing)潔(jie)(jie)生產辦公室(shi),制定了審(shen)核(he)工作(zuo)計劃、建立了清(qing)潔(jie)(jie)生產制度,確定了審(shen)核(he)重點為整個廠區。通過征集員工合(he)理化建議(yi)、審核師咨詢以及(ji)技術專家的現場指導,本(ben)輪(lun)清潔生產審核共確定10個方案,9個無/低費方(fang)案(an),1個中/高(gao)費方案,總投資21.3萬元。
本輪清潔生產審核階段方案實施后產生以下效益:軋機節約用電(dian)0.228kW·h/t(審核前用電量為56.021kW·h/t(用電量(liang)3972.884萬kW·h/a),審(shen)核后用電量為55.793kg/t(用電量3956.72萬kW·h/a),削減率為0.4%(節(jie)約(yue)用電16.164萬(wan)kW·h/a));全廠節約用電0.097kW·h/t(審核前用電量為32.278kW·h/t(用電(dian)量6849.8萬(wan)kW·h/a),審(shen)核后用電量為32.181kg/t(用(yong)電量6829.236萬kW·h/a),削減率為0.3%(節約用電20.564萬(wan)kW·h/a));節(jie)約(yue)單位產品軋制油用量(liang)為0.635kg/t(審(shen)核前(qian)用量為4.732kg/t(用軋(ya)制油量335.59t/a),審核后用量為4.097kg/t(用軋制油量(liang)290.59t/a),削減率為13.4%(節約軋(ya)制(zhi)油45t/a))。
全部方案實施效果匯總表
方案類(lei)別(bie) |
編號(hao) |
方案 名稱 |
方案簡介及(ji)實施效果 |
投資 萬元 |
預計效果 |
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環境效益 |
經濟效益 |
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可實施(shi)無(wu)低(di)費方案 |
F1 |
過(guo)程控制(zhi) |
酸洗車間合(he)理安(an)排生產(chan)計劃,盡量保證(zheng)設(she)(she)備穩定運行,避(bi)免設(she)(she)備頻繁啟動,降低電耗。(可以節電2.1萬kwh/a,2.1萬kwh×0.7元(yuan)/kW·h=1.47萬元;可(ke)以節水30t/a,30×4.2元/噸=126元(yuan)) |
/ |
/ |
節約用電2.1萬kwh/a(70kwh/d),節(jie)約水30t/a(0.1t/d);節約用電1.47萬元/a,節(jie)約水費126元/a |
F2 |
車間(jian)頂照明燈(deng)改造(zao) |
6#1450軋(ya)機上方車間頂(ding)棚照明燈現狀:一(yi)根橫梁(liang)上兩(liang)個150W的(de)照明燈,合計300W,照(zhao)明(ming)燈耗電量大。 方案實(shi)施后:一根(gen)橫梁上一個100W的LED節能射燈,橫梁之間交叉(cha)安裝(zhuang),合計(ji)安裝10根橫(heng)梁(10個(ge)LED節能射燈)。每(mei)個(ge)橫梁(liang)的照明燈(deng)1小時節省200W電,10個(ge)LED節能燈1個小時節省2000W,1天12小時節省(sheng)24KW。1年(nian)300個夜班節電(dian)7200KW。0.72萬kw×0.7元/kW·h=0.504萬元 |
1萬 |
/ |
每年可節約電0.72萬(wan)度(du);每年節約0.504萬元電費 |
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F3 |
縫焊機(ji)銅排制作(zuo)防護(hu) |
4# 5#鍍鋅上料縫焊(han)(han)機焊(han)(han)接(jie)下銅(tong)排(pai)(pai)經常有帶鋼(gang)邊絲(si),銅(tong)排(pai)(pai)上的邊絲(si)清理不(bu)及時(shi),會導(dao)致(zhi)(zhi)縫焊(han)(han)機在焊(han)(han)接(jie)帶鋼(gang)時(shi)使銅(tong)排(pai)(pai)與框架接(jie)地,導(dao)致(zhi)(zhi)縫焊(han)(han)機報短路故障(zhang),縫焊(han)(han)機無法(fa)進行焊(han)(han)接(jie),導(dao)致(zhi)(zhi)焊(han)(han)接(jie)時(shi)間延(yan)長,嚴重導(dao)致(zhi)(zhi)生產線多次停車。 方案實施后:在縫焊(han)機下銅排刷上絕(jue)緣(yuan)漆,外面(mian)包括絕(jue)緣(yuan)皮,再用(yong)塑(su)膠扎帶(dai)綁緊,做好(hao)絕(jue)緣(yuan)防護(hu)。(可以節約(yue)成本0.5萬(wan)元) |
0.2萬 |
/ |
提高(gao)設備使用壽命(ming),節約成(cheng)本0.5萬(wan)元 |
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F4 |
1#彩涂糾偏伺服(fu)閥改造 |
現狀:1#彩(cai)涂車間1-6#糾偏伺服閥與信號放(fang)大器為一體式,一旦出現故障,查找故(gu)障點(dian)及維(wei)修費力耗時。 方案實施(shi):1-6#糾偏伺服閥(fa)與信(xin)號(hao)放大(da)器改為分體(ti)式,故(gu)障點易查找.更換配件容易,與2#彩涂(tu)配件可通用。(增加收(shou)益2萬元) |
0.2萬元(yuan) |
/ |
產品(pin)增加2萬元收益(yi) |
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F5 |
6#鍍鋅線(xian)涂油機(ji)自動(dong)加油改造(zao) |
現狀:向(xiang)涂油機加油時都是用行車(che)吊裝油桶加油,這樣容易對設備和人員存(cun)在很大安全隱患(huan)。 方案實施:在油(you)(you)桶(tong)(tong)大蓋(gai)(gai)中間(jian)位(wei)置打孔焊接(jie)(jie)一(yi)根鐵(tie)管(guan)(guan),深到(dao)油(you)(you)桶(tong)(tong)底部,鐵(tie)管(guan)(guan)上方(fang)接(jie)(jie)軟(ruan)(ruan)管(guan)(guan),軟(ruan)(ruan)管(guan)(guan)直(zhi)接(jie)(jie)通到(dao)加(jia)油(you)(you)機里(li)面(mian),在油(you)(you)桶(tong)(tong)小蓋(gai)(gai)位(wei)置安裝(zhuang)一(yi)個(ge)快速接(jie)(jie)頭,油(you)(you)桶(tong)(tong)的(de)大蓋(gai)(gai)和小蓋(gai)(gai)可以一(yi)直(zhi)使用,在向涂油(you)(you)機加(jia)油(you)(you)時,在油(you)(you)桶(tong)(tong)的(de)小蓋(gai)(gai)位(wei)置直(zhi)接(jie)(jie)同上壓縮空氣,就(jiu)可以把油(you)(you)自(zi)動加(jia)入涂油(you)(you)機里(li)面(mian)了。實現涂油(you)(you)機自(zi)動加(jia)油(you)(you),消除吊裝(zhuang)過程中對設備和人員(yuan)的(de)安全隱患。 |
0.1萬元 |
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消除吊裝過程中(zhong)對設備和人(ren)員(yuan)的安全隱(yin)患(huan) |
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F6 |
排煙風機運行優化 |
現狀:軋機在換輥、開坯(pi)穿帶、故障等(deng)原因(yin)短時間停機時,不用乳(ru)化(hua)液(ye)(ye),不會產生乳(ru)化(hua)液(ye)(ye)蒸汽(此時乳(ru)化(hua)液(ye)(ye)會經(jing)過內循環,經(jing)循環管道后(hou)回到乳(ru)化(hua)液(ye)(ye)箱體,不經(jing)過機架牌坊),排煙(yan)風機不必滿負荷43赫茲運行(排煙風(feng)機電機是315KW,軋機正常運行排煙(yan)風機開43赫茲,短時間(jian)停車,電機始終在43赫茲運轉)。 方案實施(shi):排煙(yan)電(dian)機不會自(zi)動降頻率(lv),可以根據軋機主(zhu)機速度(du)來決定排煙(yan)風機電(dian)機的運行頻率(lv),主(zhu)機運轉(zhuan)時,排煙(yan)風機正常運行43赫茲(zi),停機換輥、穿帯(dai)、短暫維修設備時排煙(yan)風機運行降(jiang)到15赫茲(運行(xing)43赫茲(zi)時(shi)電(dian)流是355A,15赫茲電流(liu)是160A)。在PLC程序中做了改動,加入邏輯控(kong)制,利(li)用變頻器自動調節頻率,利(li)用不(bu)停(ting)排煙(yan)風機(ji)的情況下(xia),主(zhu)機(ji)速度停(ting)止10秒后(hou)(為防止(zhi)軋制(zhi)換向(xiang)排煙風機降頻),電機自動降頻(pin)到15HZ,電流降到(dao)160A左(zuo)右,大大的(de)節省了電能的(de)消耗。換輥和開坯穿帶、短暫停機(ji),排煙風(feng)機(ji)由原來的(de)43赫茲、電流355A降到15赫茲、電流(liu)160A,能節省電流200A左右(you),根據(ju)公式(shi)換(huan)算(suan),每小時(shi)130KW 大概每小時能節省130度(du)電,每月換輥時間50小時,按生產(chan)正常的5月份計算(suan),共生(sheng)產528件(jian),每(mei)件(jian)穿帶時間5分鐘,合(he)計2640分鐘,每月44小(xiao)時的穿帶(dai)時間,短暫停機(ji)時間每(mei)月按5小時計算,每(mei)月因(yin)換輥(gun)、穿(chuan)帶、短暫停機(ji)共99小時,每小時節電130度,每(mei)月節電(dian)12870度(du)電(dian),每年(nian)節約電(dian)15.444萬kwh。15.444萬(wan)kwh×0.7元(yuan)/kW·h=10.81萬元 |
5萬元 |
/ |
節約電15.444萬kw·h;節約電費10.81萬元(yuan) |
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F7 |
1150軋機報急停回(hui)液(ye)泵不(bu)受(shou)控的改進 |
現狀:1150新軋機工作人員在出(chu)現故障時會拍急停或者24V電源斷開,軋機所有(you)系統都會(hui)(hui)停止,包括回(hui)(hui)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)泵電機也會(hui)(hui)停止,由于新軋機乳化(hua)(hua)(hua)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)有(you)虹吸效應,所有(you)乳化(hua)(hua)(hua)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)管道和(he)(he)乳化(hua)(hua)(hua)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)箱(xiang)(xiang)(xiang)的(de)乳化(hua)(hua)(hua)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)都會(hui)(hui)流到(dao)回(hui)(hui)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)箱(xiang)(xiang)(xiang),地下室回(hui)(hui)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)箱(xiang)(xiang)(xiang)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)位就會(hui)(hui)增高,滿了就會(hui)(hui)溢(yi)出回(hui)(hui)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)箱(xiang)(xiang)(xiang),乳化(hua)(hua)(hua)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)就會(hui)(hui)淹地下室,造成(cheng)很(hen)大的(de)浪費,而且由于乳化(hua)(hua)(hua)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)外溢(yi),箱(xiang)(xiang)(xiang)內的(de)乳化(hua)(hua)(hua)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)無(wu)法(fa)滿足(zu)軋制要求,必須從(cong)新加水和(he)(he)軋制油。 方案實(shi)施:在(zai)PLC程序(xu)中改(gai)動一個條(tiao)件,讓回液(ye)泵跳過急停控制,然后PLC中加(jia)入一個閉點控制,重新組態,讓其改變原有(you)的控制方(fang)式(shi),做到(dao)報急停回液泵(beng)不會(hui)停止。改進(jin)以(yi)后,報急停或(huo)者24V電源(yuan)斷(duan)開后,回(hui)液泵(beng)不會停止,不會出(chu)現(xian)乳化液外溢情況,避免極大浪費。(每年可節約軋(ya)制油0.15噸(dun),每年可節省45噸軋制油,節(jie)省成本(ben)費用45噸×3200元/噸(dun)=14.41萬(wan)元(yuan)) |
3萬(wan)元 |
/ |
節約軋制(zhi)油(you) 45噸(dun)/年(nian);節省成(cheng)本14.41萬元 |
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F8 |
提高酸洗(xi)板面烘干(gan)效果(guo),減少(shao)壓縮空氣使用量 |
現狀(zhuang):帶鋼出漂洗段擠干(gan)輥后(hou),仍然殘(can)留部分積水(shui),所以(yi)在酸洗槽出口設置(zhi)了(le)邊部吹(chui)掃裝置(zhi),上下共(gong)計(ji)12支噴嘴(zui),消(xiao)耗氣量(liang)很大。由于板(ban)面帶水出現的位置不同,操(cao)作工(gong)經常調整。 方案(an)實施:在漂洗槽出口(kou)增(zeng)加(jia)一對(dui)擠(ji)(ji)干(gan)輥(gun),代替邊部吹(chui)掃。這(zhe)樣節(jie)(jie)約空壓(ya)(ya)機的(de)(de)使用量(liang)(liang),由于(yu)(yu)這(zhe)對(dui)擠(ji)(ji)干(gan)輥(gun)設置在漂洗槽外面,方便更換,更換后經(jing)過車削可以(yi)使用在其他(ta)位(wei)置。本(ben)次增(zeng)加(jia)的(de)(de)擠(ji)(ji)干(gan)輥(gun),不用電機傳(chuan)動,屬于(yu)(yu)被動輥(gun)。節(jie)(jie)約大(da)量(liang)(liang)的(de)(de)壓(ya)(ya)縮(suo)空氣,達到節(jie)(jie)約空壓(ya)(ya)機使用的(de)(de)目的(de)(de)。由于(yu)(yu)擠(ji)(ji)干(gan)輥(gun)擠(ji)(ji)壓(ya)(ya)的(de)(de)均勻,易(yi)于(yu)(yu)烘干(gan),增(zeng)加(jia)了(le)烘干(gan)效(xiao)果。(可節(jie)(jie)約電量(liang)(liang)1.5萬(wan)kwh/年。節約成本(ben)1.5萬kwh×0.7元/kW·h=1.05萬元) |
0.3萬元(yuan) |
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節約電1.5萬(wan)kwh/年;節(jie)省成(cheng)本1.05萬元 |
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F9 |
酸(suan)再生機組改造(zao) |
現(xian)狀:酸再(zai)生系統運行中(zhong)存(cun)在(zai)燃(ran)燒系統過(guo)(guo)熱及火(huo)焰(yan)通(tong)道(dao)(dao)問題,火(huo)焰(yan)通(tong)道(dao)(dao)過(guo)(guo)熱致使耐材損耗過(guo)(guo)大(da)而(er)損壞,燃(ran)燒系統不(bu)合理導(dao)致系統實際使用(yong)熱量利(li)用(yong)率(lv)不(bu)高,燃(ran)料(liao)調(diao)節系統過(guo)(guo)大(da)而(er)導(dao)致系統控制(zhi)不(bu)夠靈(ling)敏和困難。 方案實施:焙燒爐(lu)燃(ran)燒系統(tong)(tong)、爐(lu)體火道(dao)改造(zao)及其他附屬進行提(ti)(ti)升改造(zao)。改造(zao)完(wan)成,提(ti)(ti)高(gao)系統(tong)(tong)控制燃(ran)燒系統(tong)(tong)的(de)(de)(de)容易程度,提(ti)(ti)高(gao)熱量的(de)(de)(de)利用率,降低過熱現象,優(you)(you)化火道(dao)結構,優(you)(you)化火焰的(de)(de)(de)合(he)理(li)空間通(tong)道(dao),大幅提(ti)(ti)高(gao)火道(dao)使(shi)用壽(shou)命(ming),節能省(sheng)耗。煙(yan)氣后(hou)處理(li)的(de)(de)(de)吸收(shou)能力(li)(li)(li)加強、增(zeng)加煙(yan)氣冷卻能力(li)(li)(li),并提(ti)(ti)高(gao)酸(suan)再生的(de)(de)(de)前處理(li)能力(li)(li)(li),將極大的(de)(de)(de)增(zeng)強酸(suan)再生機組(zu)的(de)(de)(de)綜合(he)能力(li)(li)(li)及生產效益。(提(ti)(ti)升了(le)酸(suan)再生處理(li)能力(li)(li)(li),可(ke)節省(sheng)天然氣3000m3/a,節省電0.8萬kwh/年,可節約成本天(tian)然氣(qi)3000m3/a×4.5元/m3=1.35萬元(yuan),0.8萬(wan)kwh×0.7元/kW·h=0.56萬元,共節(jie)約成本(ben)1.91萬元) |
0.5萬元 |
/ |
節約電0.8萬(wan)kwh/年,節約天(tian)然氣(qi)3000m3/a;節省成本1.91萬(wan)元 |
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中高費方案 |
F10 |
鍍鋅爐保護氣回收系(xi)統 |
方案:在連(lian)續爐的(de)放空口增加一套尾(wei)氣凈化(hua)處理裝置(zhi),對保護氣中混(hun)入的(de)對鋼帶退火有(you)影響(xiang)的(de)雜質凈化(hua)除去(qu),凈化(hua)氣再通入連(lian)續爐循環利用(yong),來達(da)到節(jie)(jie)能減排的(de)目的(de)。可節(jie)(jie)約80%以上保護氣用量(liang),降(jiang)低退火成本。 (回收氣量為470m3/h,可節約甲醇用量220噸,節省成本220噸(dun)/a×4500元/噸=99萬元)。 |
11萬元 |
回(hui)收氣(qi)量為470m3/h,可節約(yue)甲醇(chun)用(yong)量220噸 |
節(jie)省(sheng)成本(ben)99萬元 |
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